DDR-Kutscher
New member
- Registriert
- 09.12.2008
- Beiträge
- 2.355
Hallo und Guten Morgen Ihr lieben Blaulicht-Bastler,
Als erstes hatte ich ja das Standard-PIKO-Getriebe des G-Modells verbaut.
Dieses wurde dann mit einem 12V Motor statt des herkömmlichen 4,5V Motors versehen, was aber nicht zum gewünschten Erfolg führte.
Auch dieser Motor ist verstorben!
Dazu kommt, das das Standard-Getriebe etwas laut arbeitet.
Das Standard-Getriebe bekam eine 5mm Achse statt der herkömmlichen 3mm Achse, da erstens die Achsbreite angepasst und 2. die Felgen passend gemacht werden mussten.
Hier ist bereits die 5mm Achse eingebaut:
Und hier mit den Felgen und Zwillingsbereifung:
Der 12V Motor wurde nun entfernt und auch das Getriebe mit seinen zahlreichen Zahnrädern etwas abgespeckt.
Dieser Motor wurde nun als Antrieb ausgewählt:
Der Motor wurde an der selben Stelle eingepasst, wo vorher der Piko-Motor seine Schwerstarbeit verrichtete.
Diese Variante passte jedoch, da der neue Motor etwa 5,7mm länger ist, nicht mehr in den Rahmen.
Hier die Variante 1:
Nun wurde der Plan verworfen und der Motor oberhalb gelagert, sodass er später im Kofferaufbau verschwindet und der Rahmen nicht unnötig geschwächt werden musste.
Das ganze sieht nun so aus:
Hier musste als einziges die Grundplatte nochmals nachgefräst werden und der Motor samt Getriebe fand an seiner alten Stelle seinen Platz.
Er läuft sehr ruhig und hat mehr Power.
Jetzt kann der zukünftige RTW auch im Rückwärtsgang eine kleine Steigung absolvieren, was mit dem alten Piko-Motor nicht möglich war.
Bis hierher ersteinmal, Bilder vom eingebauten Zustand dann ab Anfang nächster Woche.
Gruß Matze
Als erstes hatte ich ja das Standard-PIKO-Getriebe des G-Modells verbaut.
Dieses wurde dann mit einem 12V Motor statt des herkömmlichen 4,5V Motors versehen, was aber nicht zum gewünschten Erfolg führte.
Auch dieser Motor ist verstorben!
Dazu kommt, das das Standard-Getriebe etwas laut arbeitet.
Das Standard-Getriebe bekam eine 5mm Achse statt der herkömmlichen 3mm Achse, da erstens die Achsbreite angepasst und 2. die Felgen passend gemacht werden mussten.
Hier ist bereits die 5mm Achse eingebaut:
Und hier mit den Felgen und Zwillingsbereifung:
Der 12V Motor wurde nun entfernt und auch das Getriebe mit seinen zahlreichen Zahnrädern etwas abgespeckt.
Dieser Motor wurde nun als Antrieb ausgewählt:
Der Motor wurde an der selben Stelle eingepasst, wo vorher der Piko-Motor seine Schwerstarbeit verrichtete.
Diese Variante passte jedoch, da der neue Motor etwa 5,7mm länger ist, nicht mehr in den Rahmen.
Hier die Variante 1:
Nun wurde der Plan verworfen und der Motor oberhalb gelagert, sodass er später im Kofferaufbau verschwindet und der Rahmen nicht unnötig geschwächt werden musste.
Das ganze sieht nun so aus:
Hier musste als einziges die Grundplatte nochmals nachgefräst werden und der Motor samt Getriebe fand an seiner alten Stelle seinen Platz.
Er läuft sehr ruhig und hat mehr Power.
Jetzt kann der zukünftige RTW auch im Rückwärtsgang eine kleine Steigung absolvieren, was mit dem alten Piko-Motor nicht möglich war.
Bis hierher ersteinmal, Bilder vom eingebauten Zustand dann ab Anfang nächster Woche.
Gruß Matze