• Die Forumsregeln und Nutzungsbedingungen findet ihr in der Navbar unter Impressum !
    Bitte unbedingt beachten!
    Wie überall im Leben gibt es Spielregeln, so auch hier!
    Die Datenschutzerklärung zum DSGVO findet ihr ebenfalls in der Navbar unter Datenschutzerklärung !
    Hinweis nach DSGVO :
    Es ist hier keinerlei Angabe erforderlich. Alle Angaben in diesem Bereich sind öffentlich sichtbar und werden freiwillig gemacht. Mit einem Eintrag in diesem Bereich erkenne ich dieses an, und bestätige die Datenschutzerklärung zur DSGVO für das Forum gelesen zu haben.

    Danke

Diverse Hersteller Mercedes Arocs 3343 6x6 Kipper

Nabend!
Wie oben schon irgendwo geschrieben, hab ich den Arocs ja etwas zerlegt. Heute hab ich mal bisschen was machen können und so kam es dann zu diesen Bildern

DSC_0098.jpg
Die Tank Halterung habe ich aus Messing gelötet

DSC_0101.jpg
Hier sieht man die Akku Kabelführung von Tank über Batteriekasten zum großen Akkuteil

DSC_0100.jpg
"Batteriehauptschalter" und Akkuladebuchse

DSC_0102.jpg
Upps, verkehrt herum... Die nach vorn verschobene Endtraverse Lesu (nicht kompatibel) mit dem Carson Zugmaul, aber irgendwie hat es doch geklappt

DSC_0099.jpg
Wie man hier gut sehen kann, habe ich mich doch gegen den Lesurahmen entschieden und nun muss ich eine andere Lösung finden

Für die Kritiker, diesen Beitrag habe ich vom Smartphone postet.
 
Juhu!
Geht mal wieder bisschen weiter, aber ob ich den Arocs bis Samstag wieder zusammen habe, kann ich nicht sagen. Es folgen mal wieder paar Bilder, aktuell die neue Heckpartie, ich hoffe heute richtig rum.

DSC_0150.jpg

DSC_0151.jpg

DSC_0152.jpg

DSC_0153.jpg

DSC_0154.jpg

DSC_0155.jpg

DSC_0164.jpg

DSC_0165.jpg
Die letzten beiden Bilder zeigen, wie ich mich an einem neuen Zusatztritt versucht habe.

Viele viele Arbeit noch bis Samstag...
 
Viele viele Arbeit noch bis Samstag...

Hi Wojek,

habe mich bei dem Satz kurz gefreut und gedacht Du kommst auch nach Thalmassing, aber Ihr habt ja selbst ein Treffen in Braunschweig. Wäre schön gewesen, Deinen Arocs mal live zu sehen.

btw. mein Arocs ist auch fertig geworden und wird am Samstag in Thalmassing (Ostbayern) dabei sein. Mit dem Kippantrieb bin ich auch zu 99% zufrieden: funktionell arbeitet er super, er hebt die volle Mulde ohne Probleme und ist mit ca. 23sec auch schnell genug, ich hatte nur ein Problem, die fehlenden Endstörung vom Billigchinamotor hat den Regler gestört und der Motor hat ausgesetzt. Das konnte ich lösen, aber der Motor ist etwas laut.

Ich habe da aktuell zwei Ideen:

1. ich habe einen grösseren Getriebemotor aus China da, der ist deutlich leiser, etwas schneller, wohl stärker aber auch länger, somit müsste ich die Motorhalterung und die Endabschalter umbauen.

2. Ich habe noch einen Brushlessgetriebemotor aus China bestellt, der hat eine integrierter Steuerung. Habe mir da einen Arduino programmiert, der mir den Servoimpuls in kompatible Signale für diesen Motor umwandelt. Mal sehen ob mein Programm so funktioniert.

aber bis Samstag rühre ich hier nichts mehr an...

Also dann noch ranhalten, Samstag kommt bald, meine technischen Vorbereitungen sind abgeschlossen, bin heute nur noch am "Vorpacken" da ich Donnerstag bis Freitag noch geschäftlich unterwegs bin... ist doch eine Menge Zeug was man da so mitschleppt.

Gruß
Wolfgang



https://www.modelltruck.net/attachment.php?attachmentid=127804&d=1540363519
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Moinsen Wolfgang!

Hübscher Fuhrpark. Meine Spindel werde ich auch sehrwohl tauschen und ich muss echt schauen, welchen verdammten Motor ich nun nutzen werde. Ich habe nun gefühlte Drölfzig Motoren zur Auswahl und ich bin mir echt nicht sicher, welchen ich nehmen soll. Da ich aber baulich eingeschränkt bin, kann ich die GM32-Serie von Servonaut gekonnt vergessen und RB-Motoren sind entweder zulangsam, haben aber genug Kraft oder sind von der Geschwindigkeit her super, schaffen es aber nicht, die volle Mulde (8kg, 3kg leer) zudrücken und für eine Hydraulik habe ich keinen Platz sowie auch keine Lust... HILFE... *heul*

Ich hab den Messingtritt übrigens schwarz lackiert und angebaut, sieht deutlich besser aus als dieses Kunststoffteil (Bild folgt demnächst).
Nun aber wieder in das dunkle Verlies und weiterbauen an der großen, weißen Motorkutsche...
 
Hi Wojtek,

ich habe auch schon so viele Getriebemotoren da, hier ist mal der Link zum Brushlessmotor aus China (ich habe die 212RPM Variante genommen):
https://www.aliexpress.com/item/37m...203.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.165c4c4dxYcjca

von den Daten wäre der super, wenn die dann so stimmen hätte der gegenüber dem RB35Power120 fast die doppelte Drehzahl und das doppelte Drehmoment, nicht mal der RB35Power80 hätte mehr.

sobald ich mal etwas Zeit habe, werde ich zumindest meine Software für den Arduino mal testen, damit könnte es klappen, und die Endabschaltung wäre auch über den Arduino gesteuert...


Mit 5kg Zuladung hast natürlich deutlich mehr als die Plastikmulde von Tamiya... ich muss meinen morgen mal über die Waage fahren.

ich werde auf jeden Fall in meinem Bericht über diesen Motor berichten.

Viel Spaß bei Eurem Event
Wolfgang
 
Hey ihr!
Die Bilder verzögern sich, genau wie der Umbau. Ich fand die Trapezspindel nun so genial, dass ich sie mir bei Berlinski bestellt habe. Der Hersteller ist Intergy. Ich habe auch überlegt, das TR8x1 gegen ein TR8x2 auszutauschen, aber in Kombination mit dem grauen Carson Getriebemotor (war mal der blaue Motor; Kippspindel und Heckreißerantrieb). Es ist in dem Fall total egal welchen Motor man nun hat, den alten blauen oder den neuen grauen, es ist der selbe Motor (6V ~300rpm, Untersetzung 50:1, 600nNm), nur im neuen Kleid. Motor und Spindel dürften somit keine Probleme haben und machen die 3kg Lesu Alumulde (blankes Leergewicht) mit Zuladung zuwuppen.
 
Hi Wojtek,

cool das Du auch die Spindel nutzen wirst, bin schon auf Deine Erfahrungen gespannt.

Ich will jetzt nicht den Oberlehrer spielen, aber ich möchte ein paar Berechnungen anstellen:

1. Drehmoment:
Carson spielt hier etwas mit den Maßeinheiten für das Drehmoment des Motors, so stark ist der gar nicht:

Carson gibt als Dauerdrehmoment 200mNm an, das ließt sich schön, "Milli-Newton-Meter" ist aber gar nicht so viel: Oft wird von den anderen Hersteller Ncm oder was eigentlich falsch ist kgcm angegeben, da ist dann der Zahlenwert niedriger! kgcm muss eigentlich kgf cm als "Kraftkilogramm centimeter" heißen, kg ist ja eine Masseneinheit und keine Krafteinheit (ich bin beruflich viel im Normenthema unterwegs, wo solche Maßeinheiten immer ein Thema sind, deshalb die Übergenauigkeit.)

Also rechnen wir mal um:
200 mNm = 0,2 Nm = 20Ncm = 2,04 kgf cm

Ich finde es etwas verwirrend mNm anzugeben da es eine relative große Zahl angibt!. Absolut ist der Motor ganz gut, gerade da die Drehzahl ja mit 300 RPM relativ hoch ist. Zum Vergleich ein Servonaut RB35Power120 hat 36Ncm aber nur 120 RPM.

mein BL Motor hat 7kgf cm bei 212 RPM ist also stärker als der Carson

2. die Steigung der Spindel:
Ich würde def. nicht auf eine TR8x2 gehen, die Steigung ist für den Carson Motor zu hoch, da wird die Kraft nicht ausreichen, bzw. ist der Motor zu schnell.

Auch hier eine kleine Berechnung:
Mein Kippantrieb (also die Spindel) hat einen Weg von ca. 53mm, macht bei einer Steigung von "1" 53 Umdrehungen die der Motor machen muss. Der BL Motor hat 212 RPM, als 3,5 Umdrehungen die sec, somit braucht er 15 sec für den gesamten Weg. (siehe das Video in meinem Beitrag ) somit ist die theoretische Berechnung durch praktische Versuche bewiesen worden.

Der Carson Motor dreht mit 300 RPM, also 5 Umdrehungen die Sekunde, damit ist die Mulde in etwas mehr wie 10 sec. oben, das ist schon schnell aber geht eben auch auf den Motor.

würdest Du jetzt auf eine TR8x2 Spindel gehen dann brauchst Du ja nur 26,5 Umdrehungen für den gleichen Weg und somit nur ca 5sec... da wird auch das genaue Endabschalten schon schwierig und das benötigte Drehmoment verdoppelt wenn die Beladung der Mulde gleich bleibt! Von der Belastung für das Getriebe des Motors ganz zu schweigen.
Ich habe mir am Anfang auch Gedanken über die Steigung der Spindel gemacht, dachte auch das die TR8x1 zu flach ist, (sie ist eh eine nicht genormte TR Steigung normal ist TR8x1,5) aber wenn man sich mal etwas Gedanken macht, dann macht diese relativ flache Steigung schon Sinn:

1. wird das benötigte Drehmoment kleiner, das das Getriebe vom Motor nicht so sehr belastet, Drehzahl ist "einfacher"
2. ist die Selbsthemmnung größer, aber auch eine TR8x2 sollte noch halten
3. macht es eigentlich keinen Sinn, einen schnell drehenden Motor, mit einer noch grösseren Übersetzung zu nutzen, damit man viel Drehmoment aber wenig Drehzahl hat um dann das ganze über eine große Steigung der Spindel wieder in die gewünschte Geschwindigkeit zu bringen, Jede Getriebestufe hat ja etwas Verlust!

Ich würde die TR8x1 Spindel drin lassen und das mit dem Carsonmotor probieren, er wird def. schnell genug sein, und die Kraft könnte auch (noch) reichen. eine höhere Steigung brauchst DU nicht, kein echter Kipper wuchtet die Mulde in 5 sec hoch...

Ich hoffe ich war nicht zu sehr theoretisch, ist leider meine "Berufung" mir das alles vorher durchzurechnen (meine Berufskrankheit). Das schöne ist, man freut sich wenn die Praxis dann die theoretischen Berechnungen bestätigt... und man miniert die Fehleinkäufe oder Aufbauten.

Gruß
Wolfgang
 
Aloha!

5 Jahre habe ich hier nichts mehr zum Arocs geschrieben. Die Kiste läuft, läuft und läuft und macht einen Heidenspaß. Ich habe mich am Ende nun doch für die normale Lesuspindel mit Carsonmotor entschieden, 5kg Sand sind der Kombi total egal. Das Geländefahrverhalten ist grandios, manchmal knacken die Kreuzgelenke aber doch. Ich komme nahezu überall auf unserem Vereinsgelände durch, wo unsere Panzer durchkommen. Dabei hab ich die Achsen noch immer nicht gesperrt. Das vorhandene VTG wird gegen das schaltbare von Lesu ausgetauscht, da mir das permamente untersteuern gewaltig auf den Sack geht.

Leider kam es am Wochenende beim Sommerfest des MSC Braunschweig zu einer kleinen, mittelschweren Katastrophe. Dank eines Fahrfehlers fing der Maschendrahtzaun zum Glück meinen Arocs auf, was dazu führte, dass mir die Platine der Pistenking RKL abgerissen ist und ich somit eine neue benötige.

DSC_1213.jpg
5cm hohe Straßenkante sorgen für Frust

DSC_1215.jpg
Die Feldjäger waren auch rasch da...

Ein Bergeversuch mit einem Mammutrohbau scheiterte kläglich, da mein Arocs leider zu schwer für ihn war. Hiervon gibt es aber keine Bilder. Dies hat nun die Folge, dass das nächste Modell definitiv ein Bergetruck sein wird, da die fünf vorhandenen Vorort nicht zur Verfügung standen (was nicht da ist, kann auch nicht helfen). Voller Frust habe ich ihn dann wieder im Kasernenbereich abgestellt und es dauerte knapp 1 1/2 Stunden (mit Frustschieben) bis ich den Arocs wieder auf die Piste geschickt habe. Aber dafür gab es dann noch ein hübsches Foto.

DSC_1219.jpg

Und weil es schön ist, hier bei der Arbeit, bzw. gab es dann den allgemeinen Bauauftrag die Kurve mit alle Mann zu entschärfen und zu begradigen.
DSC_1221.jpg

Hier zudem noch mein neues Lieblingsbild. Es erinnerte mich einfach an das berühmte Gemälde von Otto von Bismarck in seiner weißen Uniform.
DSC_1222.jpg

Das wars fürs erste. Habt eine schöne Zeit, bis bald.
 

Servonaut
Zurück
Oben Unten